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井式回火炉发生冲盖事故的原因分析
据悉,某机械厂的热处理车间所用井式回火炉产生了相当严重的冲盖事故,致使炉盖向上方移动了8mm,井体严重的倾斜;安装座被损坏;炉子里面有着大量的有损害气体瞬时外泄;厂房窗户的玻璃被震破了十几块……还好当时现场无人,不然后果将没法想象。对此,技术人员进行了研究分析,得出如下原因:
一、现场没有工作人员,违反了安全操作的规程:
在相关井式回火处理炉的安全操作规程之中规定:“使用电炉时不得离开岗位,并应时刻监控运行情况”。发生冲盖事故之时,工作人员若是不在现场,没及时的发现黑烟笼罩车间的异样现象,这是发生事故的关键原因。
二、油炉火后湖油的时间过短:
初步工艺规程是要求淬火部件须把表面残留的机油进行滤净之后,才要吧装入网篮吊入进回火炉之中进行回火热处理,但是没有严格的规定滤油的时间,工作人员为赶时间,只是滤了约40分钟,便吊入了井式回火电炉进行回火处理。这是致使事故发生的重要原因。
三、炉篮排气孔太小:
该井式回火炉的炉盖上面的排气孔是为ψ3cm,此排气孔只适于铝合金车轮的回火处理,不适于表面油污多的盔形部件的处理。排气的孔小,致使油蒸气跟空气的混合气体浓度达到了燃烧的范围,这也是致使事故发生的一大原因。
四、两个部件迭加成为一组,迭加之面机油无法滤除净:
在摸索钢热处理工艺的方法过程之中,为保障其热处理的质量,部件在淬火与回火之中要受热均匀、冷却均匀,同时为了减少零件在炉内占用空间,增加热处理的效率,因而采取每两个零件相互迭加为一组。这样一来,零件在高温油中淬火时,被稀释的机油相当容易渗入两个零件之间的夹缝中,粘附在夹层零件表面上,无法滤除干净。这是导致事故的根本原因。
五、回火温度比机油闪点温度高:
井式回火炉回火的温度定为250℃,高过了机油闪点(165℃)的温度,油蒸气与空气的混合气之浓度达到了燃烧的范围时,机油则会迅速的燃烧,释放出了大量的烟气速度膨胀,相当易于严生冲盖事故,这是导致事故的重要原因之一。
下期,我们再来讲解上述问题的改进措施,敬请期待。
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